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國家電投景德鎮發電廠——低低(dī)溫電除(chú)塵器係統(tǒng)示範

來源:www.17c.com91嫩草環保     發布時間:2024-05-20

       生態環境保護實用(yòng)技術和示範工程是我會麵向所有環保企事業單位的免費年(nián)度技術推(tuī)廣服務,從1991年至今,我們已累計推(tuī)廣先進(jìn)技術和工(gōng)程4200多(duō)項。為便於相關方使(shǐ)用《2022年生態環境保護實用技術和示範工程名錄》(詳見關於發布《2022年生態環(huán)境(jìng)保護實用技術和示範工程名錄》的公告),中(zhōng)國環保產業協會編製了入選技術和工程的簡介,陸續(xù)公布。簡(jiǎn)介內容均(jun1)由入選項(xiàng)目的(de)申報單位提供。
 
  生態環境保護示範工程
 
  2022-S-45
 
  工程(chéng)名稱
 
  國家電投景德鎮發電廠——真空熱管換熱裝(zhuāng)置及(jí)低低溫電除塵器係統示範工程
 
  推薦單位
 
  福(fú)建省環境保護產業協會
 
  申報單位
 
  福建龍(lóng)淨環保股份有限公司
 
  業主單位
 
  國家電投集團江西電力有限公司景德鎮發電廠
 
  建設和運行模式
 
  國資EPC發(fā)包(bāo)建(jiàn)設,電廠自主運行模式。
 
  投運時間
 
  2020年12月16日。
 
  工程(chéng)規模
 
  燃煤電廠(chǎng)660MW機組,設計煙氣量3700000m3/h。
 
  工(gōng)藝流程(chéng)
 
  本項目(mù)改造(zào)工藝流程為:真空(kōng)熱管換熱裝置設置在鍋爐排(pái)煙係統空(kōng)預器與電除塵器之間的煙道。
 
  粉塵比電阻是影響電除塵荷電及除塵效率的主要因素,我國絕(jué)大(dà)多數電廠除塵器運行不好均與燃(rán)煤粉塵比電阻高有關,容易導致電除(chú)塵電場二次電壓(yā)不高,電除塵難以有(yǒu)效的實現粉(fěn)塵荷電及收塵。實踐證明,通(tōng)過換熱裝備將煙溫降低到90——110℃左右的低低溫狀態,可以降低粉塵(chén)比電阻,有效提高電除塵器電場二次電壓,大幅(fú)度提高除塵效率;另外,通過低低溫電除塵(chén)器,可對煙氣中的SO3進行高效協同捕集,從而避免下遊設(shè)備腐蝕及煙(yān)囪排放藍煙等問題。
 
  本項目工藝係統:從發電機軸封加熱器和8號低加引出凝結水進入(rù)真空(kōng)熱管換熱裝置,加熱後的凝結水回到7號低加入口。通過調節閥控製可實現進入真空熱管換熱裝置(zhì)的凝(níng)結水量調節,將電除塵器的入口煙氣溫(wēn)度從145℃降至95℃,從而(ér)實現(xiàn)低低溫電除塵係統的(de)穩定運行。
 
  運行效果
 
  1.真空熱管換(huàn)熱裝置性能測試
 
  2021年1月,經測試,滿負荷(hé)工況下:換熱裝置平均煙氣溫降(jiàng)37.5℃,修正後出口(kǒu)平均溫度91.2℃;換熱裝置平均煙(yān)氣壓力降296.5Pa;換熱(rè)裝置凝泵水側平(píng)均壓力降0.085MPa。測試結果及熱(rè)態運行數據表明,換熱裝置投運正常,各(gè)項運行(háng)指標(biāo)均優於產品開(kāi)發設計(jì)要求。結合實際測試分析,投(tóu)運該裝置後可降低機組發電煤耗1.64g/kW·h。
 
  2.低低溫電除塵器性(xìng)能試驗
 
  經2021年4月測試,600MW負荷下(xià)換熱裝(zhuāng)置投運時,電除塵器煙氣流量2910940m3/h,降溫幅度42.7℃,測試斷麵之間(含換熱裝置、電除塵器、換熱裝置至空預器出口煙道)阻力為704Pa,漏風率1.97%,出口標態幹(gàn)煙氣粉塵濃度15.5mg/m3,除塵效(xiào)率99.93%,電除塵耗電量677.5kW·h。
 
  換熱裝置停運時,電除塵(chén)器的煙氣(qì)流量3131026m3/h,測試(shì)斷麵之間(含換熱裝置、電除塵(chén)器、換熱裝置至空預器出口煙道)阻力為(wéi)733Pa,漏風(fēng)率1.95%,出口(kǒu)標態幹煙氣粉塵濃度25.4mg/m3,除塵效(xiào)率99.89%,電除塵耗電量960.0kW·h。
 
  通過對比換熱裝置投運前後的測試結果,可實(shí)現電除塵器入口煙溫降幅42.7℃,煙氣流量降低7%,煙(yān)氣阻力(lì)降低(dī)4%,粉塵排放濃(nóng)度降低38.98%,電(diàn)除塵器耗電量降低29.4%。
 
  二次汙染控製
 
  本係統在設備全生命周期內不會產生二次汙染。
 
  達到的標準或性能
 
  JB∕T 14090-2020 低低溫電除(chú)塵器用煙氣冷(lěng)卻器
 
  JB∕T 12591-2016 低低溫電除塵器
 
  JB∕T 12592-2016 低低溫高效燃煤煙氣處理係(xì)統
 
  運行情況
 
  真空(kōng)熱管換熱裝置自投運後已穩定運行1.5年,各項運行(háng)指標均達到設(shè)計值。在實現煙氣餘熱穩定回收的同時,也保證了低低溫電除塵器高效運行。
 
  設備投運後1年內(nèi),視在線監測情況對熱管進行1次的正常排氣處(chù)理後即可保持長久的高效換熱工作,平(píng)時僅(jǐn)需進行日常的聲波清灰(huī)器清灰(huī),自身無需其他維護,維護工(gōng)作量小。
 
  此外,煙溫降(jiàng)低後,除塵效率提升,電除塵器可調整至保效節能模式運行,節省電耗,降(jiàng)低維護量;引風機進口煙塵濃度降低、風量下(xià)降、葉片(piàn)磨損減少;脫硫塔煙(yān)氣量下降(jiàng)、煙溫降低,效率提(tí)升,可適當調整(zhěng)脫硫漿液循(xún)環泵的工作,實現節電的同時提高循環泵及塔內零部件的使用壽命,降低(dī)脫硫塔運行(háng)維護量。
 
  在碳減排方麵采取(qǔ)的(de)措(cuò)施
 
  電力行業的(de)碳排放在我(wǒ)國碳排放結構中占比最大,降碳壓力也最大(dà)。本項(xiàng)目的成功實施,有利於解決好燃煤電廠及工業窯爐煙氣餘熱利用換熱器暴露出的(de)磨損泄漏導致的係列安(ān)全問題,對於穩定提高低(dī)低溫電除塵效率及(jí)節(jiē)能降碳,促進(jìn)電力及非電行業清潔低(dī)碳轉型(xíng),具有極其迫切的(de)工程示範意(yì)義。
 
  真空熱管換熱裝(zhuāng)置投運後,冷卻水不會泄漏到(dào)煙(yān)氣中,可確保(bǎo)實(shí)現低低溫電除塵係統的低阻(zǔ)、高效、安全運行,實現杜絕原煙氣餘熱利用器(qì)由於磨(mó)損(sǔn)導致的冷卻水泄漏引發(fā)的積灰板結、煙風係統堵塞及阻力大幅上升、引風機電耗增(zēng)加問題,有效規避冷卻水(shuǐ)泄漏後電除塵器灰鬥堵灰及電場跳閘等安全隱(yǐn)患和排放超標問題,確保機組鍋爐排煙治理係統的(de)整體安全運行環境。
 
  真空熱管換熱(rè)裝置可將空預器出(chū)口的煙氣溫度降低30℃——60℃,一方麵,降溫回收的煙氣餘熱利用(yòng)可為機組降(jiàng)低煤耗≥1.6g/kWh,減(jiǎn)少CO2的排(pái)放;另一方麵,降溫後(hòu)可(kě)提高電(diàn)除塵器的除塵效率,實現對SO3、Hg等多汙染物的協同治理,並降低脫硫的(de)降溫水(shuǐ)耗、及(jí)電除塵器和引風機電耗。
 
  碳減排效果
 
  本項目采用真空熱管換熱裝(zhuāng)置後,降低標煤耗(hào)量約1.64g/kW·h,即年節約標煤量為4871噸,減少CO2排放量14042噸/年(nián)。通過測算(suàn),本項目年減少引風機(jī)電耗348.5萬kW·h,經折算可實(shí)現年減少標煤耗1028.1噸,減少CO2排放量2963.9t/年;根據第三方測試結果,降低(dī)除塵器能耗282.5kW,相應(yīng)年減少CO2排放約1114.89t。
 
  綜上,真空熱管換熱(rè)裝置投(tóu)運後,本項目可減少CO2排放約18120t/年。
 
  示範點
 
  “國家電投景(jǐng)德鎮發電廠#2爐660MW機組‘零泄漏’真空熱管換熱裝置及低低溫電除塵器技改工(gōng)程”首次將真空熱管技術成功應用於大型燃煤電廠低低溫電除塵係統,填補了該領域的技術空白,經專家鑒定整體達到國際領先水平(píng),並建議加快該成果在大型燃煤電廠的推(tuī)廣應用,助(zhù)力(lì)推進國家“雙碳”目標。
 
  該項目創新設計三段式熱管換熱器及配套的封裝技術,在實現高(gāo)效換熱、環保提效的同時,滿足設備(bèi)零泄(xiè)漏及高可靠性運(yùn)行要求;創新應用熱管間工質互不相通的(de)承載式換熱模塊,在提(tí)高設備自身剛性、降(jiàng)低鋼材(cái)使用量的同時兼顧運行膨脹需(xū)求,並為(wéi)設備調試、檢修維護(hù)提供更為便捷的(de)技術手段;創新應用基於大數(shù)據方法的裝置運行狀態在線(xiàn)監控係統,實時掌握設備的運行狀態,及時分析和預判故障(zhàng)信息,指導設備(bèi)運維管理,提升設備管控先進性水平;攻克真(zhēn)空熱管原位在線製作及修複關鍵技術,從而保證真(zhēn)空(kōng)熱管換(huàn)熱裝(zhuāng)置的長期高效(xiào)使用。
 
  項目節能(néng)降碳、環保提效效(xiào)果顯著,為電(diàn)廠節省了大量的設備運行與維護費用,為低低溫電除塵係統提供了一個節能(néng)提效、安全可靠的升級改(gǎi)造方案,為電廠煙氣餘熱利用換熱裝置的升級(jí)改造樹立了範例。
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