投入1800萬(wàn),從VOCs排放大戶到減排標杆
來源:www.17c.com91嫩草環保 發布時間:2024-08-13
“前兩年,我公司(sī)附近大氣走航(háng)高值頻發屢被通報(bào),如何有(yǒu)效治理生產廢氣一度(dù)讓我們十分傷腦。所幸,在通州生態環境局的精準指導下(xià),我們持續加大(dà)投入,源(yuán)頭治理,優化設施,廢氣治理質效明顯提升,今年以來(lái)基本未出現走航高值,對我公(gōng)司的形象提升和綠色發展裨益很大(dà)!”南通百納數碼新(xīn)材料有限公司環保(bǎo)負責人感(gǎn)慨道。南通百納數碼新材料有限公司從揮發性有機物的“排放大戶” 到成為“減排標(biāo)杆”、從高值頻發(fā)企業到成為治理引領單位,它究竟是如何實(shí)現華麗轉身的?
源頭治理首創先行
“要削高值(zhí)就要源頭治,才能減量削峰降值。”針對百納(nà)公司的走航頻發高值,通(tōng)州生態環境局上門“巡診”,發現該企業的背膠工段(duàn)使用的油性壓敏(mǐn)膠(jiāo)用量大、揮發性有機物(wù)含量高,源頭替代應作為大氣治理的主攻方向。對(duì)此,通州生態(tài)環境局與百(bǎi)納數碼多次會商,分類施(shī)策,最(zuì)終確定水膠代替油膠的減排方案。百納公司在本(běn)行業(yè)內首創先(xiān)行,投入64.6萬元(yuán)改造出一條水膠生產線,代替油膠塗布材料(liào)。原料的揮發性有機物含量從(cóng)353g/L驟降到(dào)2g/L,降幅達到99%,經測算每年能減少揮發性有機物產生約200噸(dūn)。借此工(gōng)藝改造契機,百納公司進一步提升生(shēng)產效率、削減冗餘工段,外遷2條揮發性有機物(wù)產量最(zuì)大(dà)的背膠線,進一步減少揮發性(xìng)有機物(wù)產生(shēng)約220噸。
過程收集查漏補缺
“廢氣收集是廢氣處理的前置關口,絲毫不(bú)能鬆懈(xiè)。”在推進(jìn)百納公司緊(jǐn)抓源頭治理(lǐ)的同時,通州生態環境(jìng)局與(yǔ)企業共同查擺問題,發現百納公司因投(tóu)產時間早、規(guī)模擴大快,廢氣收集管路的設計上存在缺陷,管路老化(huà)、漏點外泄等問題較為普遍,得不到(dào)有效(xiào)收集的廢氣(qì)勢必對外環境造成影(yǐng)響。通(tōng)州生態環境局執法人員通過LDAR檢測、紅外檢漏儀等(děng)科技手段對百(bǎi)納公司生產車間開展全身體檢,指導企業(yè)采(cǎi)取更換管道、負壓密閉(bì)、套改隔斷、升級改造等措施(shī),從五個方麵改(gǎi)良廢氣收集效率:
一是(shì)投入488萬在廠(chǎng)房外新(xīn)建3根高密封焊接的有組織廢氣總管,重建12套機台(tái)老舊排風管道,有效封(fēng)堵廢氣(qì)泄漏點;
二是投(tóu)入84萬建設無組(zǔ)織收(shōu)集管道(dào),將配料(liào)間、塗布頭(tóu)和(hé)供膠間排風(fēng)之前低濃度廢氣全部作為(wéi)無組織收集匯總到(dào)總管,進新RTO轉輪濃縮後再焚燒,大幅度降低無組織散溢;
三是投入210萬(wàn)新建管道壓力集控係統,風機自動感應管道內部壓力,實現穩負壓(yā)自動變頻控製(zhì),消除管道泄漏(lòu)隱患;
四是投(tóu)入142萬將背膠大車(chē)間套改隔斷為小車間,俗稱“大車間套小車間”,同時對機台供膠區域進行再隔斷密封,確保生產廢氣集中收集不逸散;
五是(shì)投入4萬元在車間屋頂應急排放閥門加(jiā)裝活(huó)性炭吸附裝置,對緊急停機時應急排口打開臨時排放的廢氣進行吸(xī)附處理。
以上(shàng)五措並舉“查(chá)缺補(bǔ)漏”,有效解決了百納公司管(guǎn)道泄漏、廢氣逸散問題,切(qiē)實提高了百(bǎi)納公司的廢氣收集效率(lǜ),為生產廢氣得到(dào)有效處理提供堅實基(jī)礎。
末端治理精益求精
“末端治理設(shè)施既(jì)要確保處理效果,也要匹配(pèi)廢氣產(chǎn)生量。”2010年百納公司成立之初建設有3台RTO廢氣處理(lǐ)設施,對企業早期廢(fèi)氣治理起到(dào)重要作(zuò)用。但經過十餘年的(de)使用,部分RTO設施陳舊老化,且存在設計上的安全問(wèn)題。通州生態環境局會同百納(nà)公司對RTO末(mò)端處理(lǐ)設施逐(zhú)一排查、測算廢氣處理效率,並結合廢氣收集效率提升後廢(fèi)氣處理量明顯增大的現實情況(kuàng),最終確定“一改兩增”的升(shēng)級方案:投入50萬將原有(yǒu)一台兩塔結構RTO改造增加一處半塔反吹風係統,保障廢氣處理能力;投入790.5萬新建一套沸石轉輪係統和一台新(xīn)RTO,補足生產廢氣處理量的缺口,實現汙染排放基值大幅降低。
科(kē)技賦能保駕護(hù)航
如何監控有組織、無組織廢(fèi)氣的達標排(pái)放,計算排(pái)汙量值?百納公司在廢氣排口安裝了2套在線監控設備並(bìng)與生態環境部門聯網,同時(shí)安裝了4套廠界VOCs(FID、PID各2套)在線監控設施,車間安(ān)裝了若幹個視頻監控,產汙設備上安裝了用電監控。通過這些監測(cè)監控設備實現了(le)遠程大氣管控,確保有組織和無組織(zhī)廢氣的達標排放,做到無(wú)事不擾。
今年(nián)以來,百納公司大氣走航VOCs濃度同比下降92%,模型模擬(nǐ)計算該公司網格點無組(zǔ)織VOCs濃度(dù)同比下降約21%,時至(zhì)今日,該公司附近已基本無走航(háng)高值。百(bǎi)納公司減排不減產、增收不增汙(wū)的綠色轉型(xíng)正是通州生態環境局服(fú)務(wù)企業提升治理的縮影。通州生態(tài)環境局將繼續堅持從優化產業結構、提標改造技術、實施限(xiàn)量減排入手,不斷提升治氣質效,為企(qǐ)業綠色發展、區域環境改善增程助力!